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冶金是工業(yè)行業(yè)的重要組成部分,而球團礦的生產(chǎn)是冶金行業(yè)中的重要技術(shù)工藝褒搔,技術(shù)工藝的高低直接影響行業(yè)生產(chǎn)水平。今天我們就以60萬t球團生產(chǎn)線為例喷面,說明提高生產(chǎn)效率的有效方法星瘾。
某公司2011年11月建成投產(chǎn)一條年產(chǎn)60萬t球團生產(chǎn)線,采用鏈篦機一回轉(zhuǎn)窯工藝。自投產(chǎn)以來琳状,工藝裝備存在諸多缺陷伶葵。
1、 造球系統(tǒng)成球率低菜册,濕返量約在50%蕴续;
2、 配料設(shè)備工作不穩(wěn)定蓄棘,料量時大時小贰宰,給料時斷時續(xù),葉輪頻繁卡死褥欺,配料的不穩(wěn)定給造球帶來了嚴重的影響芍迫;
3、 鏈篦機小軸彎曲變形嚴重盔鬼,篦板不能自如翻轉(zhuǎn)哪趟,造成生球在篦床上的干燥預(yù)熱不均勻,球團礦合格率低女饺,并且漏料嚴重纹怨,球團礦含粉率高,在6%以上儒恋;
4善绎、 回轉(zhuǎn)窯窯尾溜槽為風(fēng)冷結(jié)構(gòu),開裂后漏風(fēng)嚴重碧浊;
5、 成品輸送系統(tǒng)在輸送成品過程中瘟仿,其轉(zhuǎn)運站或落料點處會揚起大量的粉塵箱锐,造成現(xiàn)場環(huán)境惡劣,物料流失劳较,設(shè)備故障率高驹止。
這些問題嚴重影響球團生產(chǎn)線的正常生產(chǎn),日產(chǎn)量維持在1800t观蜗。經(jīng)過一系列的技術(shù)改造后臊恋,生產(chǎn)指標大大提高。
1墓捻、造球系統(tǒng)的改造
對料倉進行了改造抖仅,拆除原有料倉底部的錐型段及棒條閥,安裝1.6m圓盤給料機砖第,采用變頻調(diào)速撤卢,和原拖式皮帶秤之間進行連鎖控制,實現(xiàn)自動控制下料量。改造完成后造球料倉沒有出現(xiàn)斷料和下料不穩(wěn)定的現(xiàn)象昂贷,實現(xiàn)了造球盤的穩(wěn)定給料保懈。圖1為技術(shù)改造后的設(shè)備布置圖。
同時提高旋轉(zhuǎn)刮刀的轉(zhuǎn)速拆翘,由原來的7.8r/rain提高到12r/min锉辫,對盤底與每個刮刀進行調(diào)整,確保其保持垂直.囊脉。改造完成后瑰兄,造球系統(tǒng)造球效果明顯好轉(zhuǎn),成球率大大提高组缎,濕返量降低到30%以下滔壳,比改造前降低20%。單個造球盤的產(chǎn)能由原來的600t/d提高到800t/d朴轰。
2武填、配料設(shè)備改進
對葉輪給料機的葉輪進行了改造,通過增大葉輪軸徑唆阿,并加厚所有葉片益涧,達到縮小葉片與葉片問空間的目的。改造后驯鳖,葉輪給料機的工作頻率由原來的3Hz升到了25Hz左右闲询,頻率的提升基本杜絕了葉輪卡死的現(xiàn)象,膨潤土下料連續(xù)浅辙、穩(wěn)定扭弧;原先遇到膨潤土下料不穩(wěn)的難題得到了有效的解決。
3记舆、鏈篦機的改造
對頭輪磨損情況利用每月檢修進行檢測鸽捻,當傳動輪磨損達到5mm時,把中間兩組傳動輪進行反面使用泽腮。再磨損后進行更換御蒲,避免因主動頭輪中間兩組傳動輪磨損嚴重造成小軸彎曲變形。
用耐熱鋼鋼板制作溜槽诊赊,內(nèi)部腔體用循環(huán)水進行冷卻厚满,確保溜槽體處于低溫狀態(tài),避免了溜槽體的變形開裂楚餐。
4斤卒、回轉(zhuǎn)窯結(jié)構(gòu)改造
回轉(zhuǎn)窯窯頭護鐵及筒節(jié)在生產(chǎn)過程中,因耐火材料頻繁脫落撇扯,造成筒節(jié)燒損變形连谁;回轉(zhuǎn)窯入環(huán)冷機下料口绸搞,耐材頻繁磨損損壞,造成每次檢修都需更換醋皂。
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把窯頭長1.2m的筒節(jié)更換為耐熱鋼筒節(jié),同時經(jīng)過現(xiàn)場觀測確定辖芍,將筒節(jié)延長了0.15m臀嘱。經(jīng)過改造簡體氧化情況明顯減少,筒體基本不再變形所硅,耐材使用周期得以延長嘴父。回轉(zhuǎn)窯到環(huán)冷機的物料落料點前移营稼,球團落在環(huán)冷機臺車中間位置企悦,避免了沖刷下料口周邊耐材,同時消除了環(huán)冷機因布料不平造成的冷卻效果差宏赘,取得了較好的效果绒北。
5、除塵系統(tǒng)升級
系統(tǒng)新增加一套布袋除塵裝置察署,收集轉(zhuǎn)運站落料點和熱振篩處共5個點產(chǎn)生的粉塵闷游。布袋除塵的安裝投入使用,不但改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境贴汪,降低設(shè)備故障率脐往,還減少物料的流失,帶來了良好的經(jīng)濟效益扳埂。
在采取了上述多項措施后业簿,成品球的產(chǎn)量大幅提升,其技術(shù)指標穩(wěn)步提高阳懂,各種消耗明顯降低梅尤。2013年球團礦產(chǎn)質(zhì)量大幅提高,日產(chǎn)量提高了40%希太,達到2400t克饶;球團礦含粉率由6%降低到2%以下那辰,噸球團電耗由45℃/t降低到32℃/t拳鹉,見表1。
通過對以上60萬t球團生產(chǎn)線的優(yōu)化設(shè)計绑燃,生產(chǎn)效率大大提高乍之,我公司在球團生產(chǎn)工藝設(shè)計及球團設(shè)備生產(chǎn)方面經(jīng)驗豐富,歡迎前來我公司了解詳細信息出毁。
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某選鐵廠選用的浮選機采用的傳統(tǒng)的人工手動加藥裝置酥诽,不僅生產(chǎn)效率低鞍泉、浮選成本較高,而且藥劑消耗量大肮帐,工人的勞動強度也超荷咖驮,嚴重制約著該鐵選廠的經(jīng)濟效益。因此代徒,該鐵選廠委托紅星機器廠對其浮選加藥控制系統(tǒng)進行了自動化改造市口。
2016-05-11某選廠原加工對象為富鎳硫化礦,近段時間昔黍,把貧鎳硫化礦也列入了生產(chǎn)規(guī)劃穗俩,設(shè)計浮選系統(tǒng)與富礦相同。該選廠擁有Ⅰ礦區(qū)和Ⅲ礦區(qū)兩個貧礦區(qū)伴糟,生產(chǎn)期間熏祝,均存在問題,致使生產(chǎn)指標較差壮焰。通過問題分析及小型試驗研究们眶,該廠對不同礦區(qū)浮選系統(tǒng)分別進行優(yōu)化改造法厢,改造效果較理想。
2016-03-11在某銅爐渣選礦工藝中嘶违,存在的問題多多怎猜,工藝進程滯后,設(shè)備選型不當旭贬,故障頻繁竭沫,維修量大,占用時間長等骑篙,如不及時解決蜕提,將會嚴重影響產(chǎn)品的生產(chǎn)及經(jīng)濟收益。選廠認識到了問題的嚴重性靶端,對原生產(chǎn)問題進行了全方位的分析谎势,并逐一進行改造,效果顯著杨名。
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2015-01-24