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圓錐破碎機(jī)主機(jī)架縮松浮块、縮孔問題的解決

作者:紅星機(jī)器 發(fā)布時(shí)間:2015-03-11 00:00:00 更新時(shí)間:2018-12-01 00:00:00

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圓錐破碎機(jī)是廣泛應(yīng)用在水利延柠、建材、化工等行業(yè)的破碎機(jī)锣披,伴隨著圓錐破碎機(jī)的技術(shù)不斷發(fā)展贞间,客戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量和性能要求越來越高,破碎機(jī)廠家在不斷努力滿足客戶的要求雹仿,以下是紅星機(jī)器對(duì)圓錐破碎機(jī)主機(jī)架生產(chǎn)工藝的研究增热。

圓錐破碎機(jī)

主機(jī)架作為圓錐破碎機(jī)的重要大型鑄件,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜胧辽,壁厚小嗤矾、均勻。機(jī)架的結(jié)構(gòu)特性決定了其很難實(shí)現(xiàn)順序凝固悄锈,易產(chǎn)生縮松拒牡。生產(chǎn)中主機(jī)架變形、縮松轨醒、縮孔缺陷比較突出催蓄,不僅會(huì)影響了圓錐破碎機(jī)的質(zhì)量夸截,增加成本佃逆,而且影響了交貨期。本文通過分析優(yōu)化主機(jī)架的鑄造工藝儒淌,保證主機(jī)架的順序凝固及鋼液補(bǔ)縮效果雷昵。

一、工藝設(shè)計(jì)方案

1品客、分析實(shí)驗(yàn)對(duì)象

實(shí)驗(yàn)對(duì)象選擇具有代表性的MP800系列主機(jī)架榴弧,該圓錐破碎機(jī)主機(jī)架輪廓尺寸大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜粟翔、勻壁較多桅狠,輪廓尺寸為3727x2436(mm),重量35.31轿秧,材質(zhì)為J03006中跌。

圓錐破碎機(jī)

2、原工藝方案

(1)確定鑄件的分型方案。將腰帶處壁厚處和下面大法蘭處設(shè)計(jì)為分型面漩符。

(2)按照鑄件順序凝固方式進(jìn)行設(shè)計(jì)補(bǔ)縮方式一喘。

(3)采用底返式澆注系統(tǒng),通過直澆道和橫澆道把鋼液引到鑄件底部嗜暴,再由內(nèi)澆口從底部注入型腔凸克。

二、主機(jī)架鑄造工藝的問題及分析

存在的問題

按原工藝方案進(jìn)行造型闷沥、澆注萎战,在腰帶處發(fā)現(xiàn)有大量縮松出現(xiàn),同時(shí)中間軸孔處鑄件硬度也達(dá)不到技術(shù)要求狐赡。

原因分析

鑄件從澆注溫度冷卻到室溫的過程中撞鹉,要經(jīng)歷三個(gè)相互聯(lián)系的收縮階段,即液態(tài)收縮颖侄、凝固收縮藻礁、固態(tài)收縮,液-固相線之間的體積收縮是形成縮孔及縮松的主要階段重柄。容積大而集中的孔洞稱為縮孔庆率,細(xì)小而分散的孔洞稱為縮松。當(dāng)液體補(bǔ)縮通逍暢通汤史、枝晶沒有形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)(枝晶骨架)時(shí)软殿,體積收縮表現(xiàn)為集中縮孔且位于鑄件可流動(dòng)單元的上部:而當(dāng)枝晶形成竹架時(shí)。宏觀補(bǔ)縮通道被堵寒巴锄,這時(shí)被枝晶分割包圍的液體部分其體積收縮表現(xiàn)為縮松(枝晶范圍內(nèi))骨惫。

圓錐破碎機(jī)

紅星機(jī)器科研人員通過研究金屬液在凝固過程的流動(dòng)狀態(tài),提出了質(zhì)量補(bǔ)縮和枝晶補(bǔ)縮的概念惕拍。研究結(jié)果表明蜀勃,縮松是由于金屬液的流動(dòng)受到阻礙,合金凝固收縮得不到金屬液的補(bǔ)充而產(chǎn)生的狼棠。

液體補(bǔ)縮不充分是縮孔形成的根本原因驼鳞。在其他凝固過程中液體補(bǔ)縮停止后,進(jìn)入質(zhì)量補(bǔ)縮和枝晶補(bǔ)縮杯聚。在凝固進(jìn)行的過程中臼婆,枝晶間的通道逐漸變細(xì),若枝晶間通道頂端的壓力低于縮孔形成的臨界值幌绍。枝晶間補(bǔ)縮就停止了颁褂。如果已形成的枝晶網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)還不很堅(jiān)固雄嚣,同時(shí)在枝晶間又有足夠的金屬液體壓力差存在枝晶臂就會(huì)突然破斷态秧,使殘余液體突然流入枝晶間的隔絕區(qū)補(bǔ)縮凝固收縮恒建,這就是"爆炸充填"。在實(shí)際鑄件的凝固過程中遣惊,形成縮松的主要原因是質(zhì)量補(bǔ)縮和枝晶補(bǔ)縮產(chǎn)生了困難嘁梦。

工藝措施

新工藝主要從縮松發(fā)生部位開始改進(jìn)蚌讼,保證朝向冒口的楔形補(bǔ)縮通道暢通东羹。

(1)MP800主機(jī)架中腰帶處距頂冒口太遠(yuǎn),冒口的補(bǔ)縮梯度不夠丰捷,通過模數(shù)計(jì)算坯墨,增加工藝補(bǔ)貼,加大補(bǔ)縮通道病往,使補(bǔ)縮通道遲于熱節(jié)部位凝固捣染,使鑄件實(shí)現(xiàn)順序凝固。改進(jìn)后在冒口與熱節(jié)之間增加了工藝補(bǔ)貼饭糊,從而徹底避免了縮松的發(fā)生豌泊。

圓錐破碎機(jī)

(2)增大冒口有效補(bǔ)縮距離。增大冒口補(bǔ)縮距離有兩種方式稳虱,即增大冒口怔于、放置冷鐵。本工藝修改時(shí)畅刑,在上下法蘭冒口之間設(shè)置冷鐵姚详,將冷鐵放置在壁厚處,增大末端區(qū)喇躲。

(3)通過局部熱處理腮稚,使該處鑄件硬度達(dá)到技術(shù)要求。

本次工藝改進(jìn)方案對(duì)鑄件產(chǎn)生的縮松得以解決继棉,既保證了主機(jī)架的質(zhì)量挽饺,又不會(huì)增加生產(chǎn)成本,延遲生產(chǎn)時(shí)間终琅,延誤交貨時(shí)間恨溜。

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